DOI:10.19476/j.ysxb.1004.0609.2001.06.032
由氧化锌烟灰氨法制取高纯锌
中南大学冶金科学与工程系
水口山矿物局科技处
水口山矿物局科技处 长沙410083
常宁421513
摘 要:
开发了用NH3 NH4 Cl水溶液浸出炼铅炉渣烟化炉氧化锌烟灰制取高纯锌的新工艺。Zn的浸出率>96 % , 浸出液加H2 O2 后净化除Sb和As, 然后采用加锌粉两段逆流除Cu , Cd , Pb , 电积过程中电能消耗 2 5 0 0~ 2 70 0kW·h/t。电锌含Zn >99.999% , 杂质元素Cu , Cd , Co , Ni, Fe, As , Sb均小于 0 .0 0 0 1% , Pb <0 .0 0 0 3%。
关键词:
中图分类号: TF813
收稿日期:2000-12-04
Making high-purity zinc from zinc oxide fume dusts
Abstract:
A new process of using ammonia and ammonium chloride solution to leach zinc oxide fume dusts and electrowinning high purity zinc was explored successfully. The leaching rate of zinc was more than 96%. The As and Sb in the filtrate were removed by adding H 2O 2 and others, and Cu, Cd and Pb were removed by adding zinc powder with two stage countercurrent. During electowinning the electrical energy consumption ranged from 2?500 to 2?700?kW·h/t. The zinc content in the eletrowinned zinc is more than 99.999%, and the contents of impurities Cu, Cd, Co, Ni, Fe, As, Sb are all lower than 0.000?1%, but lead is lower than 0.000?3%?
Keyword:
high purity zinc; ammonia; ammonium chloride; zinc oxide fume dusts;
Received: 2000-12-04
炼铅炉渣烟化炉氧化锌烟灰的成分复杂, 含有较高的Sb, As, F, Cl, 如直接进入酸法炼锌流程, 势必会引起“烧板”
1 试验原料及工艺流程
试验原料取自某厂炼铅炉渣烟化炉锌烟灰, 其化学成分见表1。
由表1可以看出, 锌烟灰成分复杂, 含有很高的As, Sb, Cl, F。 含有较高Cl的锌原料, 用酸法直接进行处理会腐蚀阳极, 造成阴极锌杂质元素铅超标;F含量高会造成剥锌困难; 很高的As, Sb很容易造成阴极锌烧板。 因此拟定了氨法处理锌烟灰的原则工艺流程 (如图1所示) 。
表1 某厂炼铅炉渣烟化炉锌烟灰化学成分 (质量分数, %)
Table 1 Chemical analysis of zinc oxide fume dusts sample (mass fraction, %)
Zn |
Cu | Cd | Pb | As | Sb | F | Cl |
62.05 |
0.025 | <0.001 | 10.73 | 1.02 | 0.34 | 0.016 | 0.060 |
用NH3-NH4Cl水溶液浸出炼铅炉渣烟化炉锌烟灰时, Zn, Cu, Ni, Co, Cd的氧化物都可以在NH3-NH4Cl水溶液中形成氨配合物而溶解:
MeO+2NH+4+ (i-2) NH3=
Me (NH3) 2+i+H2O (i=1~4) (1)
Me (NH3)
Me (NH3) 2+j+Zn=Zn (NH3) 2+i+Me+
(j-i) NH3 (2)
根据我们过去的研究
3Zn (NH3) 2+i=3Zn+N2↑+6NH+4+
(3i-8) NH3 (3)
图1 由锌烟灰生产高纯锌的原则工艺流程
Fig.1 Principle flowchart of process of making high purity zinc from zinc oxide fume dusts
由于采用涂钌钛板或石墨作阳极, 消除了铅对阴极锌的污染。 相对硫酸体系炼锌, 大大降低了阴极锌的铁、 铅含量。
2 实验方法
2.1 浸出试验
根据NH4Cl在溶液中的溶解度及对Zn (Ⅱ) -NH3-NH4Cl-H2O体系的热力学计算
2.2 净化试验
首先进行了H2O2和带正电的胶体用量对除锑效果的影响的条件试验, 再按除锑条件每次取1 L溶液除锑后, 再加入锌粉净化除Cu, Cd, Pb。 根据锌粉加入量及时间的条件试验结果, 决定采用两段逆流净化, 第二段加入3 g锌粉, 第一段用第二段净化的滤渣, 试验在常温下进行, 净化时间50 min。
2.3 电积试验
电积时每次分别取上述净化后液900 mL, 在10 cm×7 cm×14 cm的有机玻璃槽内进行。 阴极铝板面积为9 cm×12 cm, 阳极为石墨8.5 cm×13 cm, 异极距3.5 cm, 电流5 A, 电解温度为自然温度。 考察电解槽电压、 电流效率以及电能消耗, 并对电解产物的杂质元素进行分析。
此外还对净化后液中Sb和As含量与电流效率的关系进行了研究。
3 结果及讨论
3.1 浸出
浸出温度为自然温度, 考察了时间对浸出率的影响, 其结果见图2。
图2表明, 浸出时间对锌的浸出率几乎没有影响, 只要0.5 h即足够。
在时间为0.5 h的条件下, 考察温度对浸出率的影响, 其结果见图3。
图3表明, 浸出温度对浸出率影响不大。 此外, 由于温度高会增大氨的挥发和Pb2+在溶液中的溶解度, 浸出过程采用自然温度30~40 ℃即可。
选取时间为0.5 h、 温度为自然温度, 进行了4次体积4 L/次、 试料量600 g/次的综合条件试验, 锌的平均浸出率为96.36%。
2.2 净化
净化用溶液是以上浸出试验所得的混合溶液, 其杂质元素含量见表2。
由于原料中As和Sb含量很高, 少量的As3+和Sb3+与Cl-形成配合物AsCl2-5和SbCl2-5进入溶液。 通过探索性试验发现, 在室温下加锌粉除Cu, Cd, Pb时, As和Sb几乎没有变化, 但As和Sb的存在会降低电流效率, 甚至引起阴极锌烧板。 因此我们通过探索试验发现采用加H2O2把AsCl
表2 混合浸出液中杂质元素含量 (mg/L)
Table 2 Impurity content in mixture solution of leaching (mg/L)
Cu |
Cd | Fe | Co | Ni | Bi | Pb | Sb | As | Sn |
4.3 |
2.1 | 0.12 | <1 | <1 | <1 | 560 | 15 | 2.0 | 2.9 |
取上述浸出试验所得的混合溶液1 L, 按除锑条件试验除锑, 过滤后液进行两段逆流净化, 净化试验的结果见表3。
表3 两段逆流净化液的杂质元素含量 (mg/L)
Table 3 Impurity content of purified solution (mg/L)
No. |
Cu | Cd | Co | Ni | Fe | Pb |
1 |
0.03 | 0.03 | 0.31 | 0.09 | 0.17 | 0.45 |
2 |
0.08 | 0.05 | 0.14 | 0.7 | 0.13 | 0.01 |
3 |
0.03 | 0.04 | 0.14 | 0.1 | 0.19 | 0.01 |
4 |
0.01 | 0.02 | 0.83 | 0.01 | 0.17 | 0.28 |
5 |
0.12 | 0.03 | 0.03 | 0.014 | 0.11 | 2.1 |
采用两段逆流净化后液的杂质元素Cu, Cd, Ni, Co, Pb很低。
3.3 电解
电解过程中, 槽电压为3.15~2.90 V, 平均槽电压约3.0 V, 电积时电流效率分别为: 94.67%, 95.82%, 96.07%, 95.49%, 93.23%, 可以计算出电能消耗较常规方法低, 为2 500~2 700 kW·h/t。 电锌杂质元素含量见表4。
表4 电锌杂质元素含量 (×10-6)
Table 4 Impurity content of electrowinned zinc (×10-6)
No. |
Cu | Cd | Co | Ni | Fe | Pb | As | Sb |
1 |
0.94 | 0.39 | 0.17 | 0.15 | 0.70 | 2.7 | 0.56 | 0.2 |
2 |
0.18 | 0.069 | 0.16 | 0.36 | 0.11 | 0.3 | 0.48 | 0.1 |
3 |
0.093 | 0.08 | 0.14 | 0.36 | 0.11 | 0.23 | 0.36 | 0.42 |
4 |
0.50 | 0.11 | 0.06 | 0.15 | 0.11 | 1.6 | 0.49 | 0.39 |
5 |
0.60 | 0.05 | 0.11 | 0.21 | 0.20 | 0.29 | 0.61 | 0.28 |
表4说明电锌杂质元素Cu, Cd, Co, Ni, Fe, As, Sb均小于0.000 1%, Pb<0.000 3%, 杂质元素含量之和<0.001%, 尤其是Fe<0.000 1%, Pb<0.000 3%, 更是酸法炼锌所不能达到的。
另外我们还探索了净化液As和Sb含量对电积过程的影响, 发现Sb和As含量过高时, 不仅会引起电流效率的降低, 甚至会引起阴极锌“烧板”。 具体情况见表5。
表5 Sb和As含量与电流效率的关系
Table 5 Relation between current efficiency and content of As, Sb in purified solution
No. |
V/L | ρ (Sb) / (mg·L-1) |
ρ (As) / (mg·L-1) |
J / (A·m-2) |
η/% |
1 |
0.91 | 1.3 | 1.3 | 450 | 97.0 |
2 |
0.90 | 2.1 | 1.8 | 500 | 95.66 |
3 |
0.90 | 6.3 | 1.9 | 500 | 93.69 |
4 |
0.90 | 6.3 | 2.3 | 500 | 91.18 |
4 结论
开发了用NH3-NH4Cl法处理现有酸法难处理的铅厂副产品氧化锌生产高纯金属锌的新工艺。 该工艺具有以下优点。
1) 该工艺流程短, 锌回收率高, 设备防腐要求低;原料适应性强, 特别是可处理含Fe, Al, Cl, F高的工业副产品氧化锌。
2) 浸出和除杂均在常温下进行, 比现有酸法炼锌省去了加热与冷却装置, 减少了设备投资, 而纯NH4Cl溶液处理工艺要求整个工艺过程温度在50 ℃以上; 溶液胶体少, 浸出渣过滤性能较好, 操作简单。
3) 电流效率高, 槽电压低, 每吨锌可节能400~600 kWh。
4) 产品质量高, Zn>99.999%, 杂质元素Cu, Cd, Co, Ni, Fe, As, Sb含量均小于0.000 1%, Pb<0.000 3%。
参考文献
[3] FANGHeng an (房恒安) .利用副产氧化锌生产电积锌的研究[J].NonferrousSmelting (有色冶炼) , 1994 (5) :35-37.
[6] AllenRJ.Gaselectrodeassemblyforuseinelectrochemi calcellsandmethod[P].US 5047133, 1990910.