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May

2013

挤压机上的排头兵

发布时间:2013/5/17 15:51:30464次

据西南铝报道:

  20多年的刻苦钻研,持之以恒的执着追求,挤压厂挤压作业区3500吨挤压机主操王曦,用自己的实际行动展现着劳动者的风采,成为挤压战线上的一名排头兵。

  挤压作业区的职工们提到王曦时,最常说的话就是:“他上班来得早,走得晚,工作干得好,让人放心。许多关键产品生产和项目攻关,他顶得上去。”。

  刻苦钻研攻难关

  作为3500吨挤压机的一名主操,王曦每天坐在操作台前,与挤压机这个庞然大物打交道。面对挤压产品更新换代频繁的现实,他感到自己所学知识远远不够用了。责任和压力使他常常焦急不安,也给他增添了很大的支持和动力。不干则罢,要干就干成最好的。天性不服输的王曦如饥似渴地利用业余时间不断地充电学习新知识,在工作岗位上认真琢磨,直到把问题彻底解决。

  新开发的蓝托航空座椅用排材是挤压厂重点产品,市场前景广阔,附加值高。随着产品研制的推进,7075合金305*28.5和285*28.5两种规格排材的生产却出现了微裂纹和强度不稳定等问题,产品研制进程受阻,但交货期却迫在眉睫。

  关键时刻,作为产品研制生产主操作手的王曦挺身而出,针对出现的问题,利用自己的经验进行分析、总结,加班加点反复试验,不断研究各批次产品的生产过程,多次调整挤压工艺,逐步解决了前期制品微裂纹和强度不稳定问题,满足了产品质量要求,从而保证了产品的批量产出。全年实现交货600吨,成品率从最初的60.6%提高到65%,为工厂创造了不菲的经济效益。

  精益求精保质量

  作为一线职工,王曦深知产品质量的重要性。挤压产品因受设备、工具坯料的影响,易产生偏心、裂纹、起皮等质量问题,王曦在生产过程中,严格按工艺操作规程生产,勤取样,勤检查,不放过任何一个可能导致产品质量波动的细节。

  在挤压产品合金材占主导地位的当下,王曦反复琢磨不同型号合金特点,严格控制挤压制度,精心操作,合理控制温度及调整流速,减少了裂纹的产生。针对产品毛料内表面易产生鱼鳞状质量问题,他发现与润滑剂的比例、挤压速度过快有关,于是他在生产中及时采取了有效措施,有效避免了制品内表面划伤,产品质量稳中有升。凭着这种不达目的誓不罢休的攻坚精神,王曦牢牢把握住了产品质量的主动权。

  王曦乐于与同事分享自己的技术和方法,在班组会上,常毫无保留地和同事们一起交流心得体会,达到了取长补短、共同提高的效果。他关心同事乐于助人,只要谁有困难需要帮助他都会毫不犹豫的伸出援手。2012年他所带领的30米跨丙班班组全年产量1437.472吨,成品率68.68%,均排名各班组第一。

  一分耕耘一分收获,王曦在挤压机主操作手这个岗位上,充分发挥自己的聪明才智,努力工作,奋发进取,于2004年、2008年、2009年和2012年当选为公司级技术能手。

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